1、尾輪的張緊度不足。舷外機葉輪尾輪的張緊采用杠桿懸掛配重的方式進行張緊調節,于是在尾輪張緊裝置上增加了配重,重新開機進行逐步加大輥壓機投料,當投料量達到其能力的50%左右的時候,又開始出現尾輪舷外機葉輪跳齒振動現象,而且還造成張緊裝置的連桿被折彎變形,支點處的銷軸還斷裂。分析認為:配重增加后,由于尾輪舷外機葉輪跳齒振動,作用于張緊裝置上的瞬間沖擊荷載也加大,造成了連桿變形和銷軸的斷裂,由此排除了量少,提升量大,舷外機葉輪的使用壽命長。
2、頭尾輪的找正存在問題。技術人員于是重新檢查了頭輪軸的水平度,水平度符合規范0.3mm/m的要求;掛鋼絲線檢查頭尾鏈輪的平行度。
3、檢查尾輪輪齒的節距和舷外機葉輪的節距偏差。舷外機葉輪跳齒故障的原因可以從以上三個方面進行分析,做好尾輪地調控工作,避免影響設備的正常運行。
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